分(fēn)析影(yǐng)響渣漿泵正常工作的(de)因素

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分(fēn)析影(yǐng)響渣漿泵正常工作的(de)因素

來(lái)源:豪施泵業 發布時(shí)間:2013/7/5 10:40:10 點擊:1 
     渣漿泵的(de)應用(yòng)十分(fēn)的(de)廣泛,由于此渣漿泵在我廠的(de)流程中爲關鍵的(de)設備,負責把礦漿送到旋流器
中,所以其運行狀态的(de)好與壞直接關系到産品的(de)指标、産量及生産能否正常繼續進行。常見的(de)故障在
我選礦廠使用(yòng)該渣漿泵的(de)過程中,現如下(xià)故障:液力偶合器油油溫偏高(gāo)(約爲70°左右),正常的(de)溫度
約爲50°左右(入口油溫);泵的(de)吸量不足,同時(shí)電機電流較爲偏高(gāo),約爲180A(正常150A左右),
緻使礦傻漿揚入旋流器中的(de)壓力偏小,使旋流器分(fēn)級效果不理(lǐ)想,影(yǐng)響産品的(de)指标;當礦漿比重較大(dà)的(de)
時(shí)候(尤其爲高(gāo)硫礦時(shí)),電機電流常達到190A以上而引起電機自動的(de)跳閘。
  在這(zhè)樣反複經常使用(yòng)大(dà)約1年後,有一次在使用(yòng)的(de)過程中,發現此砂泵的(de)液力偶合器油溫出現持續
異常升溫(6℃/min)、溫度異常高(gāo)(油被蒸沸)現象,最終導緻的(de)電流超過190A而跳閘,後反複啓
動失敗。經過仔細詢問操作人(rén)員(yuán)及認真檢查後,超出液力偶合器油标的(de)最高(gāo)位約20mm.在換爲8#液力
的(de)傳動油,并且把加入的(de)油量控制在最高(gāo)液位偏下(xià)約1mm,經過近一個(gè)月(yuè)的(de)運行,發現的(de)電機電流穩
定在130至150A之間;液力偶合器中的(de)油溫大(dà)約60℃左右;旋流器分(fēn)級效果較好;砂泵跳閘現象明(míng)顯
減少。
  液力偶合器一般相當于離心泵和(hé)渦輪機的(de)組合,當電機通(tōng)過偶合器的(de)輸入軸驅動泵輪時(shí),泵輪如
一台離心泵,使工作腔的(de)工作油液沿泵輪葉片流道由内緣流動,液流流出後,穿過泵輪和(hé)渦輪間的(de)空隙
,沖擊渦輪葉片以驅動渦輪,使其象渦輪機一樣把液體的(de)動能轉變爲輸出軸的(de)機械能,然後,液體又經
過渦輪内緣流道回到泵輪,開始下(xià)一次循環,從而把電機的(de)能量柔性地傳遞給工作機。在偶合器運轉時(shí),
主循環油泵将偶合器油箱裏的(de)工作油吸入,經冷(lěng)卻器送進導管殼體中的(de)進油室,并經泵的(de)輪入油口進入
工作腔,同時(shí),工作腔中的(de)油液從泵輪洩油孔洩入外殼(勺管室),形成一個(gè)旋轉油環。這(zhè)樣,就可(kě)
利用(yòng)調速裝置(電動執行器和(hé)杆系)操縱勺管經向伸縮,以改變外殼裏的(de)油環的(de)厚度,即改變工作腔中
的(de)油量,實現對(duì)輸出轉速的(de)無級調節,導管排出的(de)油通(tōng)過排油器回到油箱。所以當使用(yòng)100#機械油
時(shí)(要求使用(yòng)8#液力傳動油),油箱油溫将升高(gāo),輸出動能将降低,導緻泵能力下(xià)降,最終出現前
述砂泵故障。另外,當油量添加過多(duō)時(shí),液力偶合器中的(de)旋轉杆将會與油産生相當大(dà)的(de)摩擦,會使油
溫嚴重過熱(rè),這(zhè)就是爲什(shén)麽加了(le)170L150#機械油後,油出現沸騰現象的(de)主要原因。
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